氣孔缺陷對(duì)于鑄件生產(chǎn)來(lái)說(shuō)再常見(jiàn)不過(guò),氣孔又分為表面、皮下和內(nèi)部氣孔三種。鑄造工藝、鑄造原料、澆注過(guò)程的操作等都可能是產(chǎn)生氣孔的原因。
下圖中的差速器殼鑄件材質(zhì)為QT600—3,使用潮膜砂造型并帶有少量的覆膜砂熱芯,突然出現(xiàn)了高達(dá)70%以上的氣孔致廢件,經(jīng)解剖發(fā)現(xiàn)氣孔主要分布于鑄件邊緣,直徑在1~3mm,呈球形,解剖深度為10mm左右(見(jiàn)下圖)。
1、缺陷分析及解決措施
根據(jù)氣孔的外觀,我們判斷為皮下氣孔并且分為兩種,一是內(nèi)部發(fā)亮的皮下氣孔,二是內(nèi)部發(fā)黑的渣氣孔。我們知道,金屬液與鑄型(包括型砂、砂芯、涂料、冷鐵),金屬液與熔渣,或金屬液內(nèi)部某些元素、化合物之間發(fā)生反應(yīng)形成的氣孔,稱(chēng)為反應(yīng)氣孔,這類(lèi)氣孔一般位于鑄件表皮下面,稱(chēng)為針孔或者皮下氣孔,在球墨鑄鐵件潮膜砂造型時(shí),產(chǎn)生氣孔中的氣體為H2S、H2、鎂蒸氣等,這是形成一種氣孔的原因;而二種渣氣孔,我們分析是由于金屬液氧化造成的。根據(jù)上述分析,我們對(duì)熔煉及澆注、制芯、砂處理、造型等各工序進(jìn)行了全面分析,并針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題制訂相應(yīng)的解決措施。
2、熔煉及澆注工序
(1)降低球化劑的加入量,將球化劑從占鐵液量的1.7%降低為1.5%,嚴(yán)格控制Mg含量,須保持在wMg<0.05%。
(2)對(duì)澆包、孕育包進(jìn)行嚴(yán)格烘干,對(duì)球化劑、孕育劑進(jìn)行適當(dāng)烘干,程度地_其干燥。
(3)使用硅鋇孕育劑替換現(xiàn)用的硅鍶孕育劑,加入量保持不變。
(4)提高澆注溫度,將澆注溫度由1360~1370℃提高到1380~1390℃。
(5)加快出鐵、倒包速度,盡量減少鐵液被氧化的可能性。
3、制芯工序
(1)該產(chǎn)品的砂芯有一件重約4kg的熱芯,我們主要是檢測(cè)熱芯的發(fā)氣量,并控制在16mL/g以下。此外,對(duì)于涂料的發(fā)氣量也要求控制在30mL/g以下,努力降低砂芯的發(fā)氣量。
(2)在砂芯芯頭位置鉆排氣孔,并控制排氣孔深度約為芯頭長(zhǎng)度的1/2左右。同時(shí)注意檢查浸涂完畢的砂芯是否存在涂料堆積或排氣孔堵塞的現(xiàn)象。
4、砂處理工序
(1)為了減少金屬液與鑄型界面上的化學(xué)反應(yīng),我們適當(dāng)提高了型砂中的煤粉含量,_型腔內(nèi)充滿(mǎn)還原性氣體,判斷還原性氣體氛圍是否建立的依據(jù)是型砂灼減量應(yīng)大于型砂含水量。
(2)在_型砂有效膨潤(rùn)土含量7.5%左右的前提下,適當(dāng)降低型砂的緊實(shí)率,以降低型砂水分,減少鑄件表層的含氣量,減少皮下氣孔的發(fā)生概率。另外,計(jì)算舊砂的AFS為48~50,于是我們每碾增加了1%~2%粒度為0.224~0.106mm(70/140目)的擦洗砂,以_型砂的粒度組成。
5、造型工序
(1)在_砂型水平面硬度>90,立面>85(B型硬度計(jì)檢測(cè))的前提下,降低了上箱的壓實(shí)比壓,以便進(jìn)一步提高排氣效率。
(2)嚴(yán)格控制涂料的波美度在37~39,并規(guī)范噴涂操作方法,既要噴涂到位又不能使涂料堆積,_涂料層的厚度。
6.、實(shí)施效果
在實(shí)施了上述措施后,鑄件的皮下氣孔缺陷全消除,產(chǎn)品質(zhì)量得到了_。通過(guò)這次工藝改進(jìn),我們發(fā)現(xiàn)如果生產(chǎn)中各個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)一點(diǎn)的偏差,匯總起來(lái)會(huì)導(dǎo)致嚴(yán)重的質(zhì)量問(wèn)題,這要求我們?cè)谏a(chǎn)中要嚴(yán)格控制,認(rèn)真操作,不斷_細(xì)節(jié),才能生產(chǎn)出產(chǎn)品。